繁体版 简体版 2026年5月26日 星期二

主焦煤矿:装备“利器”用得好 瓦斯防治效果优

主焦煤矿:装备“利器”用得好  瓦斯防治效果优

“从底板巷施工到打设抽放钻孔,从推广智能化防喷孔装置到机械化清理钻场煤粉,我们不断引进推广先进瓦斯治理装备,取得了良好的应用效果,充分彰显了矿井治理瓦斯坚定不移的决心和善作善成的能力。”6月6日,主焦煤矿防突副总韩兆彦说。

瓦斯是威胁和制约煤矿安全发展最大的“拦路虎”,如何运用先进装备提高瓦斯防治效果,是矿井实现高质量发展的“必答题”。近年来,主焦煤矿持续加大瓦斯治理资金投入,用好先进装备“利器”,为高效治理瓦斯奠定了坚实基础。

按照以“装备革命”实现“效率革命”的工作思路,该矿在2304下底板巷采用EBZ318型悬臂式大功率掘进机加快掘进速度,给瓦斯治理提供充足的时间和空间保障。同时,推广应用远程喷浆机,实现喷浆作业与钻孔施工平行作业,有效减少瓦斯抽采钻孔施工影响。

“我们利用千米定向钻机做好超前探测,探明地质条件,预抽瓦斯,取得良好效果。”该矿通风防突部负责人梁宏文说。底板抽放巷瓦斯地质超前探,避免了掘进期间施工影响。打设分支探煤孔,实现煤巷条带区域超前预抽,对防止底板巷抽放钻孔施工喷孔起到了积极作用。

据梁宏文介绍,该矿2301上底板巷千米定向前探钻孔累计抽放瓦斯达25万m³,评价范围瓦斯储量236万m³,提前预抽评价范围内瓦斯储量的10.6%。

矿井持续加强新设备的学习推广应用,借鉴淮北矿业集团先进瓦斯治理技术,结合矿井实际推广应用智能化防喷孔装置,在预抽管路上安装CO、瓦斯传感器,对防喷孔装置内CO、瓦斯进行监测,出现超限后即可实现断电闭锁,把牢钻孔施工期间瞬间急剧涌出瓦斯的“最后一道防线”。

主焦煤矿:装备“利器”用得好  瓦斯防治效果优

在提升钻孔抽采效果上,该矿积极推广使用“吹水、排渣”装置。在2304下底板巷外段,该装置被规范连接在一起,并与集中排水排渣管路、防喷孔抽采管路连接,杜绝了吹水排渣期间造成瓦斯异常或超限。

“钻孔施工后,我们均使用该装置进行钻孔充压,检验封孔质量是否符合要求。”梁宏文笑着说,该装置还能测定单孔孔底浓度和负压,通过对测定数据进行分析,大大提高了排查处理问题钻孔时效。

在解决出水钻孔放水问题上,矿井利用放水器单向阀门原理,在出水的钻孔上安装一个单向阀提高放水效果,减少钻孔水流入抽放管路,单孔抽采效果得到稳步提升。

为提高钻孔施工现场标准化管理水平,该矿在打钻施工现场推广使用便携式煤水分离装置,打钻煤粉直接过滤上皮带。水仓处使用多功能作业车,机械清理打钻煤粉及沉淀池处煤泥水,减轻体力劳动,保持作业环境整洁。

“我们将加大瓦斯治理装备升级,购买两台智能化钻机并在23采区煤柱工作面底板巷使用,推广改进智能防喷装置和煤水分离装置,进一步提升瓦斯治理水平。”韩兆彦介绍下步计划。(任毅俊 华帅)

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